随着行业竞争的不断加剧,“卷”成了汽车圈的关键字和高频字。申沃客车技术中心党支部秉承“支部点题、党员破题”的工作思路,号召广大党员和职工群众立足本职工作,围绕改革创新发挥先锋模范作用,以降本节流、提质增效为出发点和着力点,同心协力增创效益,激发创新活力。
技术中心党支部在开展“降本增效”专项头脑风暴时,发现制动系统是一个突破口。“我们为何不尝试对储气桶容积进行优化,从而达到‘降本增效’的目的呢?在客车制动设计中,我们的ABS制动系统通常超越国标并保留安全余量。随着智能化、电动化、网联化程度越来越高,EBS加入了多种电控及电机的制动能量回收力作为机械制动力的补充,理论上完全可以对储气桶容积进行优化。”制动系统工程师陈任之不紧不慢地说道。与会人员也表示,可以尝试深入研究。
说干就干。首先,陈任之分析了理论计算公式,经过多次推敲之后,发现似乎没有突破口,计算很合理,多年来也是这么做的,售后从未反馈过相关问题。于是,他找到了技术大拿姜杰峰老师和总监齐仲安,前后进行了多次深入探讨。当把公式详细地打开,“几个常数是否合理?”“技术进步了,是不是应该去校核一下?”大拿说的几句话,瞬间让陈任之豁然开朗。原来这些常数是基于经验而来,余量很大,设计安全没有问题,但容积却超过了实际需求。
他开始尝试新思路,基于12米车(管路最长)的实际设计,发现这个数值可以降低36%。于是,他兴奋地修正了理论计算中的冗余部分,从而大大优化了初始理论计算储气桶的容积设定。同样的方案校核了其他常数中的公式,并且通过多次专题会,调整了整个制动系统气路的分布结构。大约经过两个月时间,技术中心党支部完成了储气桶容积优化方案理论设计,储气桶容积由原先的180L减少至120L,数量也由原本的13个减少至9个。
“蒋总,楼下正好有6859项目车型,我能否借机会实车验证一下?”“可以啊!理论还是需要更多用于实践的。小陈,你去吧。”有了技术中心蒋副总监的鼓励和认可,陈任之抓住当时正在进行的6859项目,将储气筒优化方案进行了工程验证。按照法规要求,他在车上进行了全行程制动,完全符合法规8脚制动的要求,没有出现冗余。在后续3个月的耐久试验中,各种工况的制动未发生紧急情况下制动失效,完全符合要求。
“成功了!成功了!没有任何问题。”试制车间传来一阵欢呼声。有了在6859车型上的转向制动试验及整车耐久试验实车验证,陈任之提出的储气桶容积优化方案终于有效实现,在保证满足法规要求的前提下,不仅没有牺牲车辆的性能和安全性,反而由于优化的设计方案,使得车辆的整体性能得到了很大提升。该降本增效方案得到了部门及公司领导的认可和支持。
南京6859订单车辆上线一段时间后,客户回访时提道:“储气桶容积优化后,车辆不仅运行安全可靠,能耗水平也优于其他车辆。”目前,陈任之的储气桶容积优化方案已经推广至申沃品牌所有车型,单车降本40%左右。
陈任之的故事很快在技术中心内部传开,也成了申沃客车降本增效的典范。同事纷纷向他学习,共同探索更多降本增效的新方法。
书记微评
行业的竞争加剧、持续降本,不断倒逼我们追求更低的成本、更高的效率。申沃客车技术中心党支部没有局限于传统思维,而是敢于提出新的想法和解决方案,通过集思广益、大胆假设、小心求证,不断优化设计方案,同时实现了降低成本和性能提升。创先争优促发展,开源节流增效益。降本增效需要我们上下齐心协力,共同努力,为企业转型发展贡献力量。 申沃客车党委书记 朱建康