“这个月的质保成本又触达临界线了!”会议室里,捷氢科技售后陈经理盯着报表眉头紧锁,叶工、李工、陈工围坐一旁,空气中满是焦灼——这是公司产品投放市场初期,售后团队每个月都要面对的棘手困境。一场以技术破局、数据赋能为核心的售后降本攻坚之战,就此拉开序幕。
第一战:打破数据孤岛。将远程数据采集模块的通道迅速建立后,所有产品的实时运行数据如潮水般汇入平台。陈经理带着团队连续三周驻扎在电脑屏幕前,只为确保每一条数据都能“说话”。第二战:让机器学会“看病”。团队把历年积累的数万条故障案例“喂”给AI,一次次校准、一次次推翻重来。当系统首次提前48小时准确预警了一辆汽车的单低故障异常时,团队成员发出欢呼——AI,终于“开窍”了!第三战:从预警到闭环。真正的考验在于“快”。陈经理力推“30分钟响应”机制:平台预警→工程服务→数据回传验证。每一个环节都被精确到分钟,每一个漏洞都被连夜堵上。捷报终于传来!产品整体故障闭环率定格在98.9%,像一枚沉甸甸的勋章;月度故障数被牢牢压制在30条以内,曾经动辄上百条的“故障洪峰”已成为历史;更振奋的是,综合质保成本如断崖般下降35%。
公司大量新产品研发使测试端的工作越发繁忙,测试资源也越发紧张。“得尽快增设新的测试装备,这几个项目每天都在‘打架’。”研发测试中心杨工的脑海中反复回响着这句话。可是,摆在他面前的难题不止这一个:新设备一次性投入巨大,建设周期长,以当前市场行情为例,至少需要上百万元的一次性投资以及不少于6个月的建造周期,而研发项目的测试需求已经排起了长队。
这种“既要降本,又要增效”的命题,让杨工犯了难,只能自己干了!他立刻召集试验运营的能工巧匠,着手讨论方案雏形以及可行性。激烈的头脑风暴后,一个以“变废为宝、自力更生、自主创新”为指导方针的方案已然成形:“变废为宝”就是充分利旧,尽可能使用实验室闲置、多余、故障封存的材料搭建新的测试台架;“自力更生”就是亲自动手参与设备制造,不雇佣外部劳动力;“自主创新”要求完全自主实现测试设备软硬件设计,根据公司研发的测试需求定制化开发测试功能。而这项设备开发计划的总时长限定为1个月。
随着设备顺利与实验室二次管线对接和测控系统成功启机,新设备即将迎来首个测试任务。团队成员成功减少了近170万元设备采购费用,自主完成了测试台架的机械设计和测控软件设计。新设备承接燃料电池系统各项测试并实现可靠性运行,助力捷氢科技研发能力迈上更高的台阶。(轩逸)
书记微评
降本增效是公司发展的永恒命题。“捷出青年”以实际行动,积极拥抱AI,敢想敢拼敢闯,自主创新合作,不仅提升了业务能力,更为公司发展带来有效降本方案,为公司可持续发展、构建“1+N+X”氢能综合应用生态注入了强劲动力。
捷氢科技党总支书记 卢兵兵

