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当焊花与汗水交织出车身制造的十年记忆,当“一二五工程”的蓝图发出新时代对轻盈与精密的呼唤,上汽通用五菱重庆分公司一级工匠
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破局焊接痛点,自主改造赋能

2026/5/24

当焊花与汗水交织出车身制造的十年记忆,当“一二五工程”的蓝图发出新时代对轻盈与精密的呼唤,上汽通用五菱重庆分公司一级工匠韦广五,选择向车间最常见的焊接工艺痛点亮剑。这不是一次简单的设备升级,而是他带领团队用实干与钻研,自主设计改造机器人单面焊枪的真实历程。他用一道精准的弧光,让腔体焊接从“人海攻坚”走向“高效智造”。

破局

腔体焊接的痛点,是攻坚的起点

位于前舱、地板下方的复杂腔体,是车身车间里电阻焊枪无法触及的区域,这里曾长期依赖CO2焊接工艺。

火花四溅、烟雾缭绕,伙伴们全副武装,在噪音与热浪中作业。“一天下来,手臂像灌了铅,工服能拧出水。”这是韦广五和同事多年来的工作日常。

这道焊点,是白车身搭接强度的关键环节,却也逐渐成为效率、质量与员工健康的隐形枷锁。

随着“一二五工程”的推进,传统焊接方式已难以满足生产需求,改造焊接设备、优化工艺,成为摆在车间面前的迫切任务。

攻坚

工匠带队,自主探索改造之路

“不能一直靠人力硬扛,得用自动化、智能化改变现状。”作为车间“工匠创新工作室”的负责人,一级工匠韦广五主动牵头,带领5名核心骨干,主动接下了机器人单面焊枪改造的任务。没有现成的方案可借鉴,没有成熟的技术可照搬,团队一致决定走“利旧改造、自主创造”的路子——利用车间现有机器人伺服焊钳,改造出适配复杂腔体焊接的“新焊枪”。

车身单面焊技术的升级,本身就是不断探索的过程:从依赖手感的手持式焊接到局限明显的固定式焊接,再到初步解放人力的第一代机器人焊接,每一步都凝聚着许多工匠的经验与付出。而韦广五带领团队要做的,是从“自动化”向“精准化”升级,让机器人完美替代人工,完成复杂腔体的焊接作业。

改造过程中,最大的难题是如何让焊枪静臂在动态焊接时,始终与钣金完美贴合,形成稳定的焊接回路。

那段时间,韦广五带领团队泡在生产现场,对着机器人和焊钳反复琢磨、不断试验,图纸画了一张又一张,模拟测试做了一遍又一遍,创新工作室的灯常常亮到深夜。经过多次调试,他们设计的弹簧化滑动自适应结构终于完成,让焊枪静臂拥有了“柔顺触感”,从而成功解决了贴合难题。

导电效率不足、接触不良,是另一个亟待解决的问题,这直接关系到焊接质量的稳定性。一次现场排查中,团队中的一位技师从废弃材料中捡起一片铜质编织网,韦广五眼前一亮,当即决定尝试将其集成到焊枪静臂末端。

经过测试,这种创新设计使导电面积和稳定性提升了30%,成本却几乎可以忽略不计,巧妙地破解了导电难题。

成效

实干结硕果,改造见实效

经过团队成员的共同努力,自主设计改造的第二代机器人单面焊系统在C线MB100工位顺利投入使用。

弧光亮起,焊枪精准地在板材单侧游走,没有了以往飞溅的火花和弥漫的烟尘,只有均匀稳定的熔核成型。6个机器人焊接的焊点,经过严苛检测全部合格,“无异常”三个字,是对韦广五团队攻坚成果的最好肯定。改造的成效,体现在生产的每一处细节里:两名与CO2焊相伴十余年的老师傅,在韦广五团队的指导下,成功转型,适应了新设备操作,走上了新岗位;年综合效益达到35.6万元,投资回报周期仅1.22年,既解放了人力,又提升了焊接质量、降低了生产成本。“每一个完美的焊点,都是我们递给用户的一份安全承诺书。”韦广五常把这句话挂在嘴边。他带领团队完成的机器人单面焊枪改造,没有惊天动地的壮举,却用实打实的钻研,打破了复杂腔体焊接依赖人工的局限,为车间后续新材料焊接工艺的优化奠定了基础。

如今,韦广五带领团队已经绘就了A线MB60的改造图纸,更多自主改造的机器人单面焊单元即将上线。从一滴辛勤的汗水到一道精准的弧光,韦广五用一级工匠的坚守与担当,带领团队走出了一条自主创新的技改之路,用实干诠释了新时代的工匠精神——焊接的是钢铁,坚守的是责任,追求的是极致。(吴林)

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