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南汽发动机厂装配车间里,一场“寻找薄弱环节”专项活动如火如荼地开展。在这次活动中,通过对OP180-2连杆瓦压装工位的改良,工程
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双管齐下除隐患 环节降本助攻坚

2024/12/8

南汽发动机厂装配车间里,一场“寻找薄弱环节”专项活动如火如荼地开展。在这次活动中,通过对OP180-2连杆瓦压装工位的改良,工程师张海波和老员工陈敏不仅解决了潜在隐患,还以极优的成本实现了降本增效,成为车间员工津津乐道的一段佳话。

陈敏是装配车间二工段的老员工。经验丰富的他,早已在岗位工作中养成了发掘问题的习惯。他所从事的OP180-2连杆瓦压装工位相对简单,在旁人看来,似乎已经没有可优化的空间。“陈师傅,这么多年了,你这个岗位还能挖出啥问题啊?”一位同事笑着问。

陈敏摇了摇头,神情严肃地说:“看着简单的活儿,往往最容易忽略问题。”就在最近,他隐约觉得自己负责的OP180-2连杆瓦压装岗位有一个环节存在潜在的风险。

“连杆盖和杆身如果装反了,后续再怎么检查,也弥补不了前序的错误。”陈敏在班组里提出了这个担忧。他进一步解释道,当前工位左边的杆身压瓦设备已经装了一个凸点接近开关,如果操作时装反,设备会直接拒绝工作,能有效协助人工防错。可杆盖部分却没有这样的防错设计,一旦装反,设备不会提示,如果操作员疏忽,没有注意到凸点点漆防错,后续装配可能发生严重错误。

听完陈敏的分析,班组长立即将这一情况反馈给负责设备改进的工程师张海波。三人约定了一次现场会,研究具体解决办法。

第二天,陈敏和班组长早早地来到岗位旁等候。张海波到达后,三人细致分析了现状,陈敏亲自操作了一遍,演示潜在问题可能发生的场景。操作结束后,张海波蹙眉点头:“确实有风险。你的建议是像杆身那样,在杆盖部位也加一个接近开关,对吧?”

“对。”陈敏答道,“我们完全可以利用凸点检测,使得杆盖如果装反,设备将无法启动。”

“说得有道理,但……”张海波蹲下,仔细查看杆盖的设备结构,眉头微微皱起,“杆盖这边的空间比杆身狭小,安装接近开关的位置会更接近操作员,如果不小心碰到,可能还会造成其他问题。”

张海波拿出笔记本,快速记录了这一点,“让我再想想,我们不妨试试改良设计,既保证功能,也提升安全性。”

当天下午,张海波就联系到了设备维修工程师。三人在装配车间的设备旁反复商量,最终达成一致意见:在杆盖上安装接近开关的同时,加装一个防接触的安全罩,避免操作员误触。

“接近开关负责检测防错,安全罩则解决了误触的问题。两者配合,安全性和实用性都能提升。”

设计方案敲定后,设备的改良工作迅速展开。所有改装的成本控制在了极低的范围内,仅使用了一些现成的零部件,真正做到了“花小钱,办大事”,避免因操作失误引起更大的生产浪费。

改良后的设备很快投入使用。新设备的改良不仅得到了车间员工的一致好评,还被车间负责人决定在其他相似岗位推广。陈敏在班组例会上感慨道:“这件事证明了,任何岗位都有优化空间,只要我们细心观察,问题总能找到,解决的办法也一定可以想到。”张海波也总结说:“这次改良让我更加相信,一起协作优化,才是最好的团队文化。”

书记微评

长期以来,南汽始终坚持推进“六小合理化建议”活动,激励每一个岗位的员工勤于思考、见微知著,善作善成。装配车间的案例生动诠释了“小改良也能有大作为”。陈敏和张海波等基层员工始终保持对岗位细节的关注和改进的热情,他们在工作中不断挖掘问题,提出改进意见,所表现出的专注、精益求精、不满足于现状,正是南汽一直倡导的“工匠精神”所在。这样的故事在南汽持续地涌现,充分展现了全体员工同心协力、创新破局,推动企业提质增效的决心和信心。 南汽集团党委书记 封乃斌

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