“线束分支长度终于达成挑战目标了!”经过一年的攻坚,最后一个线束降长提案圆满完成。至此,研发总院线束团队成功减少线束分支长度8.7%,减少重量17.8%,有力地保证了能耗、成本目标的达成。
回想过去团队成员攻坚克难、披荆斩棘的点点滴滴,线束降长团队负责人小冯思绪万千……
顶层设计,追求全局最优
线束降长是降低整车重量、能耗、成本的有效手段。线束降长团队在成立之初就遇到了一个难题:降长,单靠线束部门的努力,仅从线束本身的直径、材料挖掘减重,空间有限。突破的方向究竟在哪儿?
团队成员打破固有思维,跳出线束本身,从整车角度进行顶层设计,提出“各系统深度集成,在实现同样功能的情况下,使整车所需要的用电器数量更少、用电器之间需要互联的导线数量更少、连接器接口数量更少,从而大幅降低线束长度”的研究方向,追求全局最优。
协同发力,共同攻坚克难
确定研究方向后,线束降长团队先出善手,主动与整车物理架构、电气架构、各子系统、各用电器等相关上下游零部件负责人取得联系,以“模块化、平台化、少规格化”的成本思维为方向,共同研究深度集成。各部门积极响应,形成合力。大大小小几十项降长提案应运而生并得以实施,在降本增效的道路上迈出了坚实的一步。
线束降长团队遇到的另一个难题是“降长提案怎么做到又准又快”。
敏捷开发要求在短周期内快速完成降长方案的沟通,并完成联合评估。因此只有快速地提出高质量的降长方案、避免反复迭代修正,才能将研发周期缩到最短。
小冯印象最深刻的是AP4ER一体式热管理系统中与IMTS相关的线束降长提案。为了找到线束长度最短、成本及重量最低的IMTS布置方案,团队成员自研数字化工具,自动生成、比对了100余个方案,优中选最优。使用此工具,使每个方案的分析耗时从20分钟减少到1分钟。
经过长达一年多时间的不懈奋斗,线束降长团队不仅圆满达成了项目的减重目标,还深入钻研,将研究成果精炼为涵盖20余项关键维度的降长策略体系。此外,团队自主研发的工具极大地加速了方案分析流程,为后续的降长探索奠定了坚实的理论与实践基础。
团队领头人小冯深知,尽管他们在项目降长上已取得了一定的成绩,但这仅仅是开始。接下来,他们不仅要将现有的团队协作模式、设计工具,以及降长方法等精华进一步优化并推广至其他项目,更要坚定地朝着“模块化、平台化、少规格化”的方向迈进,持续从整车的整体视角出发,寻找成本效益最优的解决之道。
书记微评
降本增效需要更大的想象力!线束降长团队没有把降本思路束缚于零部件本身,而是从整车全局视角出发,把降本方案放在整车体系中来认识和把握,主动跨前一步,紧密携手上下游部门协同发力,共同攻坚克难。降长团队取得的阶段性成果,彰显了研发总院“全局视野、协同开放”的价值理念。
在上汽转型发展的关键窗口期,研发总院将以“一切为了整车打赢”为目标,转变思维方式、挑战不可能,把技术创新进一步落实到提升产品竞争力上。
——上汽乘用车党委副书记 徐文晖