本报讯 日前,记者从天合汽车零部件(上海)有限公司获悉公司花费近32万元,通过更换主制冷机并利用技术手段有效衔接另两台原有制冷机,在投入经济的前提下,使标煤排放和总能耗都大幅度降低,年节约标煤838吨,年排放量减少近11%,全年天然气和电能耗节省225.48万元。
天合汽车冷冻站节能改造前,运行3台双良溴化锂制冷机。这种类型的溴化锂机组能效比差,经过6年的运行,能耗随之越来越大。机组老化也导致很多安全隐患,一旦发生故障,将会造成严重损失,且每年的维保费用也会持续增加。机组真空度差,内部腐蚀严重,产生大量腐蚀产物,溴化锂溶液呈黑褐色,制冷量为新机器的50%,每天消耗大量的天然气和电力(冷冻水泵和冷却水泵)。此次改造主要将效率最差的1号机组更换为三洋溴化锂机组,该机组的燃烧器采用无级调速控制,在低负荷时可以节约天然气消耗量,并可停止运行另外2台机组,减少能源消耗。
改造前,3台双良溴化锂机组因为系统腐蚀等原因,造成制冷效率低下。每天白白消耗大量天然气,在3台机组全部制冷的情况下也无法达到生产所需要的7摄氏度冷冻水要求。冷冻水进回水温差偏小,没有达到预期目标,但是高发溶液温度很高,说明天然气在大量地消耗,燃烧高发溶液。公司采用大连三洋溴化锂机组替换原先双良主机组,该机组采用新的溴化锂溶液缓蚀剂,以减少机组内部腐蚀,延长机组寿命,并且能大量减少机器内部不凝性气体的产生。此外,新机组还采用了靶管排气技术,这样能长时间地保持机组真空度达到良好的制冷效果。项目改造后,以三洋溴化锂机组为主力让其常年运能消耗量分别为201.6万立方米和190.08万千瓦时,改造后分别为142.968万立方米和164.736万千瓦时。据测算,每年可节省能源费用折合人民币225.48万元。
今年,天合汽车零部件投入40万元将厂区原先的万余盏欧司朗荧光灯全部更换成瓦数较低、亮度相近的飞利浦LED灯。其他方面,公司引进与德国同步的“460平台”,提高车间自动化程度,原来10人操作的工序,现在两人即可完成;优化车间有害化学品的使用,减少后期处理的消耗;逐步在车载工艺上使用无铅工艺,推广绿色环保理念。(胡新栋)