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上海通用汽车有限公司金桥北厂自E18投产以来,车身补焊线56L1及58R1两个工位(全自动机器人焊接工位)一直需要通过焊枪切换来完成
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焊枪切换从115秒缩短至65秒

2014/4/20

上海通用汽车有限公司金桥北厂自E18投产以来,车身补焊线56L1及58R1两个工位(全自动机器人焊接工位)一直需要通过焊枪切换来完成E18、E12和615三种车型的补焊。每次焊枪切换用时115秒,大大超出了每辆车66秒的节拍要求,使这两个工位成为总拼补焊线的“瓶颈”。

怎样突破这个局限呢?车身车间员工们集思广益,生产、维修与工程紧密协同,通过对焊点分布的研究和仔细论证,制订了由一把焊枪完成三种车型补焊的改进方案,并利用非生产日进行焊点的调试与焊接姿态轨迹的调整,最终使改进方案得以顺利实施。

改进后,从效率上来讲,操作时间由115秒缩短至65秒,成功突破了原有“瓶颈”,并且消除了因焊枪切换造成的设备故障。从成本上来讲,两个工位无需再切换焊枪,节约了备件成本及更换电极等营运成本,预估每年可节约上百万元。

这次改进从想法到付诸实施,再到验证,每一步都体现了员工不断进取、勇于创新的精神。通过一个个“微创新”,激励员工积极转变思维模式,从安于现状到积极寻找问题,再到协同解决问题,推动自身解决问题能力进一步提升。(乔斌)

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