上海通用汽车的广告片中,“逗号”的定格画面象征着品牌的无止境追求,而在公司动力总成变速箱机加工QC小组心里,也给自己设定了一个“逗号”,它代表着不断改进的过程。
变速箱支架泄漏导致零件报废率居高不下,为力争降低报废,减少消耗,提高零件质量,攻关小组开始对这一问题进行攻关。
经现场跟踪以及报废件解剖发现,支架内腔铜套与钢套之间存在铝屑,直接导致了钢套、铜套的密封不良。成员孙立纲,作为一名在生产线工作了将近10年的老员工,凭借自己丰富的经验,很快确定了铝屑的来源。赵嵘在问题排摸和零件筛选方面有独到之处,通过对每道工序、每个零件的仔细观察,结合对设备的了解程度,发现了问题的根源所在:弧形槽有细微的毛刺翻边。
原因找到了,小组立即采取对策,对支架内腔油槽的加工方式进行改进。资深工艺工程师陈君,提出改变铣刀进刀路径的方法,使其在最后退刀前在油槽底部再铣刀,杜绝了油槽边缘毛刺。
加工程序改变后,经过生产线试验跟踪,油槽边缘毛刺翻边情况果然得以改善,钢套和铜套之间铝屑减少,因泄漏而导致报废的零件数量也得以降低。“心静,思远,志行千里”,在质量管理活动进程中,组员还在不懈努力。(施毅)

