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自2018年上汽大通部分车型开始配置EPB(电子手刹)以来,若生产线上遇到与EPB有关的线路、控制器等故障时,EPB会将后轮抱死。由于
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5秒之内完美解决后轮抱死难题

记上汽大通无锡工厂合理化建议项目

本报记者 林芸
2020/6/20

自2018年上汽大通部分车型开始配置EPB(电子手刹)以来,若生产线上遇到与EPB有关的线路、控制器等故障时,EPB会将后轮抱死。由于车轮抱死无法推动,所以车辆下线时,需要召集6-8名员工将车辆抬下线,造成停线(时长15分钟)和劳动力浪费。

原上汽大通无锡工厂总装技能大师工作室领头人、现任上汽大通售后技术服务部大区技术经理的王小兵凭借着30多年对汽车电路的研究经验,于2018年12月联合无锡工厂制造中心等部门成立开发团队,共同开发了一款速效电子解码器。

该设备可以很轻松地释放被抱死的后轮。操作起来也十分简便,只需将工具接入车内ESP/EPB,按下解锁按钮或遥控开关,即可解锁。通过6个月、71辆车的实际应用,该项目不仅省时又省力,还完美地规避了长时间停线的风险,挽回了停线造成的损失。

“按500元/分钟、每年150辆计算,该项目产生的经济效益约为112.5万元。”王小兵说。

解码时间4.75秒

王小兵团队于2018年12月15日启动速效电子解码器的研制工作,一开始还比较顺利,但随着研发的深入,问题开始逐一显现。“你现在所看到的解码器产品其实已经历过三四次升级改造。其中,我们遇到的最大挑战便是解码到底需要的时间。”王小兵说。

解码对时间的把控要求很高,解码时间稍长一点就会使电机负荷过大、线路和电机发烫,但若时间短一点,又会出现解不开或达不到预期效果的问题。这个挑战曾经困扰了团队很久。

作为上汽大通维修一线解决疑难杂症的能手,王小兵从未轻言放弃,他带领团队通过网上收集资料、长时间的计算和试验,最终将解码的时间定格在4.75秒。

就这样,2019年1月,团队完成解码器组装,并在上汽大通南京工厂的G50车型上成功试运行。到2019年4月20日,升级版产品的验收工作也顺利完成了。

设计更新颖的产品

该产品展现出几大技术创新点:无需人员进入车底操作,消除安全隐患;手持设备,无需外接任何导线、电源,使用方便;解锁时间短,连接车内插头后,按动触发按钮5秒内即可解锁,效率高;一人操作,省时省力,节约人力成本;特殊情况下,按动上锁按钮,车轮即可重新锁死,解锁和锁住功能都具备。

目前,上汽大通南京和无锡生产基地所生产的G20、G50、D90等车型都配置了EPB,因此王小兵团队也开发了适用于不同车型的解码器。虽然各车型的控制线路与方式不尽相同,解码器的制作与控制也不一样,但所要达到的目的和效果是一样的。王小兵告诉记者:“随着上汽大通新车型不断推出,未来我们还会设计出更多、更新颖的解码器来满足需求。”

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